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      百分之九十的人不知道龍門(mén)式加工中心的維修技巧是怎樣的

      作者: 來(lái)源: 日期:2019/4/2 10:52:51 人氣:3881

        龍門(mén)式加工中心的如何維修?下面就讓小編帶大家了解一下。

        數控系統的龍門(mén)式加工中心經(jīng)現場(chǎng)檢測,發(fā)現電器部分不能正常工作,出現08報警,負載表指針達紅燈區。刀庫來(lái)回擺動(dòng),不能定位。主軸徑跳0.18mm,端跳0.15mm,均嚴重超差:300mm長(cháng)度上X軸重復定位誤差大于0.15mm,行程誤差大于0.18mm,精度嚴重喪失:300mm長(cháng)度上Y軸重復定位誤差大于0.15mm,行程誤差大于0.18mm,精度嚴重喪失。針對上述狀況,考慮到該設備為重大型設備,維修現場(chǎng)沒(méi)有機械起重設備,特制定了如下維修方案:先修復電器系統,再修復機械部分,以便借助加工中心本身動(dòng)力進(jìn)行較大零部件的拆裝,從而降低勞動(dòng)強度,提高裝配精度,達到事半功倍的效果。

        一、電器系統的修復

        08報警修復 查機床維修手冊知,08報警為主軸定位故障。根據維修手冊的要求,打開(kāi)電源電器柜,在交流主軸控制器線(xiàn)路板上,找到了7個(gè)發(fā)光二極管(6綠1紅)。這7個(gè)二極管從左到右分別表示:定向指令:低速檔:磁道峰值檢測:減速指令:精定位:定位完成(以上為綠燈):試驗方式。

        觀(guān)測這幾個(gè)二極管的情況如下:1管亮,3、5管閃爍。表明定位指令已經(jīng)發(fā)出:磁道峰值和定位信號已經(jīng)檢測到。但系統不能完全定位,主軸仍在低速運行,故3、5管不斷閃爍。

        從上述情況分析,懷疑是主軸箱上的放大器有問(wèn)題。打開(kāi)主軸防護罩,檢測放大器時(shí),發(fā)現主軸上的刀具夾緊油缸軟管盤(pán)繞在主軸上,判定為該軟管盤(pán)繞致使主軸定位偏移而不能準確定位,造成08報警。重新安裝調整后,又將主軸控制器中的RV11(定位點(diǎn)偏移)進(jìn)行了重新調節,故障排除,報警消失。

        刀庫來(lái)回擺動(dòng)不能定位的修復 經(jīng)查手冊分析認定為接近開(kāi)關(guān)SQ51、SQ52位置不準和U02脈沖編碼器數據不一致,造成尋找刀號后刀具來(lái)回擺動(dòng)不能定位。其排除方法為:將刀庫停在某一位置,精確調整SQ51、SQ52接近開(kāi)關(guān)位置,同時(shí)根據PC地址調整刀號,其PC地址50.5、50.1、50.2組成的8421碼為刀號的十位數,50.3、49.0、49.1、47.0組成的8421碼為刀號的個(gè)位數。依照當前刀庫刀號的實(shí)際位置,精確調整U02脈沖編碼器,使以上兩組數據為當前相應刀號,重新啟動(dòng)后,故障排除。


        二、機械部分的修復

        主軸部件修復 因該機為二手設備,沒(méi)有任何零件圖和裝配圖,考慮到主軸零部件較多,我們把拆下的零件按順序編號,然后再逐件進(jìn)行清洗、檢測。通過(guò)檢測我們發(fā)現了一個(gè)重大問(wèn)題,即:主軸前端軸承軸徑?120mm處為圓錐體,而該設備上的軸承卻為內孔是圓柱面的4482924軸承。決定把該軸承改為4382924軸承,并把其它軸承更換為相同規格、相同精度的新軸承。安裝完畢后,發(fā)現主軸徑跳降為0.08mm,主軸端跳降為0.06mm。重新調整軸承間隙后,主軸徑跳降為0.016mm,端跳降為0.014mm,符合要求。

        X軸向精修 首先拆去工作臺兩端的防塵罩及附屬設備,利用X軸電動(dòng)機將工作臺移到電動(dòng)機一側,露出另一端的軸承座,然后將所有的固定零件拆下。并且,將固定滾珠絲杠副螺母的所有固定零件也拆下。開(kāi)動(dòng)X(jué)軸進(jìn)給,利用手搖脈沖發(fā)生器緩慢地將滾珠絲杠螺母退出。而后,拆下電動(dòng)機和減速箱后蓋,就能把滾珠絲杠拆下。經(jīng)檢測,滾珠絲杠副為英制標準,公稱(chēng)直徑55mm,螺距5/8英寸,外循環(huán)、墊片預緊結構。

        在拆下的滾珠螺母滾道內部,發(fā)現有大量的薄片狀鐵屑,懷疑為滾珠表面剝落所致。經(jīng)檢測發(fā)現滾珠的直徑差值最大為0.08mm,最大直徑為9.903mm,比理論值9.875mm大0.028mm,最小值為9.825mm。判斷為原來(lái)滾珠精度低,導致滾珠受力不均所致。把所有的零部件清洗干凈后,換上直徑不一致誤差為0.001mm的高精度滾珠,經(jīng)檢測滾珠絲杠副間隙為0.023mm:通過(guò)計算決定把原來(lái)的調整墊片加厚0.08mm,重新裝配后滾珠絲杠副間隙達到技術(shù)要求。但發(fā)現滾珠絲杠副摩擦力矩較大,重復定位精度為0.025mm??紤]是原滾珠絲杠副的滾道表面存在微觀(guān)研損和減速器內齒輪副存在間隙所致。把滾珠絲杠副夾持在3米長(cháng)的CA6140車(chē)床上,一邊澆20號機械油,一邊用手握住滾珠螺母,以21r/min的轉速往復跑合100次。清洗后重新裝配,摩擦力矩達到技術(shù)要求。

        把滾珠絲杠副裝配到機床上,數控系統的間隙補償值設為0.025mm,以補償減速箱內齒輪副的間隙。安裝調試完畢后,檢測結果如下:在300mm長(cháng)度上,重復定位精度為0.05mm,導程精度為0.023mm,符合產(chǎn)品加工精度要求。

        Y軸向精修 參照X軸的維修過(guò)程,把Y軸的滾珠絲杠副精修完畢,檢測結果如下:在300mm長(cháng)度上,行程變動(dòng)量為0.046mm。摩擦力矩及手感均符合要求。

        把滾珠絲杠副安裝在機床上以后,經(jīng)檢測發(fā)現在任意300mm長(cháng)度上,機床重復定位精度的變化范圍為0.03~0.08mm,且有一定的周期性。懷疑是齒輪減速箱中的齒輪周節存在較大誤差。重新打開(kāi)減速箱,把齒輪拆下,齒輪外觀(guān)沒(méi)有太大問(wèn)題。在萬(wàn)能工具顯微鏡上檢測,發(fā)現齒輪周節最大誤差為0.13mm,更換新齒輪以后再對機床進(jìn)行檢測,各項指標均達到技術(shù)要求。

        以上就是龍門(mén)加工中心的精修方法了。

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